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讲解刮板薄膜蒸发器组件的改进工艺
刮板结构的改进:
刮板与筒臂的摩擦使得常常需要换,一般周期为一个月。在原来的结构中,由两条螺栓穿过刮板上两个孔将刮板固定在刮板槽中,换时要卸掉螺栓。为了方便替换,我们将刮板的固定形式改为悬挂式。在刮板上对应原来的孔开出两个L型槽,安装刮板时只要将刮板推入刮板槽,并挂在固定刮板槽上的螺栓上就行了,拆卸也方便,大大减小了检修难度。同时我们将刮板材质由聚四氟乙烯改为聚丙烯,节省了成本,使用周期也增加到4个月左右,增加了使用寿命。
摆臂受力部位结构的改进:
在刮板式蒸发器原来的结构中,主要受力面为上下两个小管的端面, 即一个内径为25外径为 32mm的环面,在运行过程中,刮板及刮板架的重量都作用在这一端面,由于端面面积小,在这一端面上产生较大的摩擦力,端面磨损快。运行不到一个月摆臂就不能正常摆动。为了增加其受力面,我们在上下两个小管上分别增加了一个锡磷青铜套与一个不锈钢套,通过改造,摆臂的寿命增加至一年同时保护了蒸发器筒体,使筒体寿命由原来的八个月增加到两年左右。
轴头的滑动轴承的改进:
由石墨浸四氟材料改为锡磷青铜材料。石墨浸四氟轴承虽然耐碱,但材质软,传热慢,易磨损。轴承磨损后,主轴易产生摆动,引起刮板式蒸发器上端的机器密封漏气。同时,造成筒体磨损不均匀,缩短筒体使用寿命。锡磷青铜材料,既耐碱也耐磨,传热也快。同时,此种材料比轴头材料不锈钢软,也利于保护轴头不被磨损。轴承改为锡磷青铜材料后使用寿命 有由原来的一个月增加到十八个月左右。
沉降时间的改进:
增加沉降时间,提高了42%烧碱质量。42%烧碱黏度大,盐粒细, 盐的沉降需要较长时间,在产量增加后,我们相应增加了两个沉降罐, 增加了沉降时间, 使42%烧碱质量有了改观, 42%烧碱主要品率由55.6%提高 到77%。
预热装置的改进:
生产原料30%烧碱的工艺状况直接影响42%烧碱的产量、质量,我们曾使用没有经过冷却除盐的30%烧碱,温度在80℃左右,但问题是:出料含盐太多,不便于后序的配碱工作,于是改用经过冷却、沉降除盐后的30%烧碱,42%烧碱的盐含量减少,但产量也相应下降,不能达到市场需求。此种情况下,我们组织有关技术人员对生产热平衡进行计算,结合实际情况,选用了螺旋板预热器来预热30%烧碱。经预热后,温度由40℃左右可提高到65-70℃,生产能力提高了30%。
刮板与筒臂的摩擦使得常常需要换,一般周期为一个月。在原来的结构中,由两条螺栓穿过刮板上两个孔将刮板固定在刮板槽中,换时要卸掉螺栓。为了方便替换,我们将刮板的固定形式改为悬挂式。在刮板上对应原来的孔开出两个L型槽,安装刮板时只要将刮板推入刮板槽,并挂在固定刮板槽上的螺栓上就行了,拆卸也方便,大大减小了检修难度。同时我们将刮板材质由聚四氟乙烯改为聚丙烯,节省了成本,使用周期也增加到4个月左右,增加了使用寿命。
摆臂受力部位结构的改进:
在刮板式蒸发器原来的结构中,主要受力面为上下两个小管的端面, 即一个内径为25外径为 32mm的环面,在运行过程中,刮板及刮板架的重量都作用在这一端面,由于端面面积小,在这一端面上产生较大的摩擦力,端面磨损快。运行不到一个月摆臂就不能正常摆动。为了增加其受力面,我们在上下两个小管上分别增加了一个锡磷青铜套与一个不锈钢套,通过改造,摆臂的寿命增加至一年同时保护了蒸发器筒体,使筒体寿命由原来的八个月增加到两年左右。
轴头的滑动轴承的改进:
由石墨浸四氟材料改为锡磷青铜材料。石墨浸四氟轴承虽然耐碱,但材质软,传热慢,易磨损。轴承磨损后,主轴易产生摆动,引起刮板式蒸发器上端的机器密封漏气。同时,造成筒体磨损不均匀,缩短筒体使用寿命。锡磷青铜材料,既耐碱也耐磨,传热也快。同时,此种材料比轴头材料不锈钢软,也利于保护轴头不被磨损。轴承改为锡磷青铜材料后使用寿命 有由原来的一个月增加到十八个月左右。
沉降时间的改进:
增加沉降时间,提高了42%烧碱质量。42%烧碱黏度大,盐粒细, 盐的沉降需要较长时间,在产量增加后,我们相应增加了两个沉降罐, 增加了沉降时间, 使42%烧碱质量有了改观, 42%烧碱主要品率由55.6%提高 到77%。
预热装置的改进:
生产原料30%烧碱的工艺状况直接影响42%烧碱的产量、质量,我们曾使用没有经过冷却除盐的30%烧碱,温度在80℃左右,但问题是:出料含盐太多,不便于后序的配碱工作,于是改用经过冷却、沉降除盐后的30%烧碱,42%烧碱的盐含量减少,但产量也相应下降,不能达到市场需求。此种情况下,我们组织有关技术人员对生产热平衡进行计算,结合实际情况,选用了螺旋板预热器来预热30%烧碱。经预热后,温度由40℃左右可提高到65-70℃,生产能力提高了30%。
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